创新工艺破解隧道施工难题

2025-12-07 11:56:01 来源: 科技日报 点击数:

科技日报记者 都芃

12月7日,记者从中铁六局路桥公司获悉,该公司天陇项目部“提高隧道Ⅳ级围岩喷射混凝土平整度合格率”QC(质量控制)成果荣获国家级工程建设质量管理小组成果二等奖。该项自主研发的创新工艺,成功破解了Ⅳ级围岩隧道施工的行业难题,为同类工程提供了成熟技术参考,也成为隧道掘进施工领域的优质技术样本。

天陇项目部承建的黄渚关隧道穿越Ⅳ级围岩段,地质条件复杂、岩体稳定性差,喷射混凝土施工面临多重困境。传统工艺下,喷射混凝土平整度合格率仅82%,2米靠尺检测最大偏差超7厘米,远超行业标准规定的5厘米限值。问题集中表现为:围岩变形导致支护表面波浪形起伏,速凝剂掺量波动引发局部鼓包,人工喷射角度与距离控制不当造成蜂窝麻面,回弹率高,严重影响施工进度与结构安全。

为攻克这一施工难题,项目部组建攻关小组,通过系统分析,锁定“材料配比、设备精度、操作规范”三大核心痛点,有针对性地制定解决方案:一是材料端优化混凝土配合比,采用早强水泥与无碱速凝剂,掺入聚丙烯纤维提升粘聚性,将水胶比控制在稳定区间;二是设备端引入智能湿喷机械手,配备激光定位与压力反馈系统,实时校准喷射距离与角度,精准控制风压;三是工艺端创新“三喷-两刮-一扫面”三循环作业法,每层喷射厚度控制在3厘米至5厘米,采用自下而上螺旋式推进轨迹,同步建立“班组自检+技术抽检+激光扫描复检”三重质控体系。同时,开展专项培训,规范“三度控制”(速度、角度、厚度)操作标准,大幅提升作业人员技能水平。

该创新工艺在隧道Ⅳ级围岩段应用后,成效显著。喷射混凝土平整度合格率从82%跃升至95%,2米靠尺检测偏差均控制在3厘米以内,完全满足规范要求;混凝土回弹率降至10%以下,材料浪费减少33%,单项目节约成本超30万元;湿喷机械手每循环喷射效率提升30.6%,隧道月进度从62米提高至81米,有效缩短施工工期。更重要的是,平整的支护表面大幅降低防水板破损风险,避免二衬混凝土厚度不均与应力集中,为隧道结构长期稳定筑牢基础。

该工艺已形成标准化作业指导书,具备极强的可复制性,不仅为同类Ⅳ级围岩隧道施工提供了成熟技术方案,更通过稳定施工质量、提升作业效率、降低安全风险,为隧道安全高效施工提供了关键支撑。

(受访单位供图)

责任编辑:冷媚
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