科技日报记者 华凌 通讯员 付亮
近日,中铁六局广州公司承建的深航总部东区B5-2及南区机务综合楼项目传来喜讯,项目技术团队通过系统化QC(质量控制)攻关,成功破解静压预应力管桩施工中桩身裂纹频发的行业难题,将管桩一次合格率提升至98.5%,为复杂地质条件下桩基施工质量提升树立了新标杆。

该项目总建筑面积超6万平方米,地处涉铁安全保护区,地质条件复杂,且紧邻深江铁路盾构隧道,施工精度要求极高。试桩阶段,项目部发现部分试桩出现桩身轻微裂缝,为解决这一问题,项目部迅速成立专项QC小组,以“提高静压预应力管桩一次合格率”为课题开展技术攻坚。
QC小组经现状调查与数据分析,精准锁定桩身混凝土强度不足、垂直度偏差、地质条件突变、沉桩速度过快及设计终压值过高五大核心原因,并逐一制定针对性解决方案。施工中,项目部严格把控管桩进场质量,采用双校核机制将垂直度偏差控制在0.5%以内,动态调整桩长适配复杂地层,同时优化沉桩速率与终压值参数,从工艺层面降低桩身开裂风险。此外,项目还联动设计、勘察单位,科学调整桩基抗压承载力特征值,由2500KN优化至2300KN,确保施工参数符合规范要求。
(受访者供图)

网友评论