科技日报记者 龙跃梅 通讯员 周世文
“参数曲线稳得像一条直线,连续43天,运行状态一直很好。”4月8日,广东石化公司加氢裂化装置中控室内,内操人员汪仁豪正密切监视着DCS画面中P-0106B机械密封压力运行曲线,参数趋势平稳、运行状态良好。这标志着广东石化自主攻关的“以水代油”技术革新成果已成功推广应用至第9台离心泵,技术落地见效成果丰硕。

广东石化加氢裂化装置贫胺液泵原设计采用白油作为密封隔离液,装置运行过程中,渗漏的白油在高温端面易氧化结焦,大幅缩短机械密封使用寿命,该泵曾年均四次停工检修,即便密封厂家多次优化改进,问题仍未得到根治。同时,机械密封内漏会导致白油随介质进入循环氢脱硫塔,若撇油管控不到位,极易引发胺液发泡、系统工况波动等连锁反应。白油外漏还会造成现场环境污染,给安全生产与环保管控带来双重压力,长期困扰装置平稳运行。
为彻底打通生产瓶颈,广东石化迅速成立专项攻关小组,联合机械密封厂家集思广益、精准研判,在充分调研论证、借鉴行业先进经验的基础上,大胆突破传统思路、勇于开展技术创新,最终确定采用低成本除盐水替代白油作为密封隔离液的革新方案。
“除盐水导热性能优异,外漏无结焦、不污染环境,内漏不影响介质、不会引发发泡,且改造过程无需额外资金投入,从根源上彻底消除了白油使用带来的设备、安全及环保隐患。”炼油三部经理高仁鹏表示。
此项“以水代油”技术革新投用后,实现一举多得。率先试点改造的贫胺液泵2401-P-0106A已连续稳定运行24个月,设备运行周期实现跨越式提升,机封使用寿命显著延长。同时,该技术彻底杜绝了胺液发泡风险,避免了环境污染,依托除盐水低成本优势实现降本增效。改造后设备实现长周期无补液稳定运行,有效降低了现场操作人员的劳动强度。经测算,仅加氢裂化装置贫胺液泵改造后,年均可节约维修费用120余万元。
“自2025年3月在贫胺液泵上应用后,一年内,‘以水代油’技术革新成果已成功推广至多套生产装置,覆盖9台泵的14套机械密封冲洗系统,技术成熟度与现场适用性持续提升。”高仁鹏表示,下一步,广东石化将持续深化科技创新攻关,不断扩大技术应用范围,以更多务实创新助力装置安全高效运行。

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