小卡具巧解隧道过轨管安装大难题

2026-06-16 13:12:19 来源: 科技日报 点击数:

科技日报记者 赵向南 通讯员 马占洲

“偏差不到5毫米!”6月16日,中铁六局西渝高铁项目部技术员齐泽峰蹲在刚拆模的隧道侧壁前,兴奋地报出测量结果。几个月前,同样的过轨管安装工作还让整个项目部十分头疼。

过轨管群是隧道内通信、信号、电力电缆的关键通道。传统安装方式全靠人工拉线、木方支撑、钢筋焊接固定,精度依赖手感,中心线偏差常超20毫米,定位合格率仅78%。更麻烦的是,浇筑混凝土时,管线极易上浮或下沉,焊接点难以承受冲击,导致返工频发,严重拖慢工期。此外,焊接会损伤主筋,影响结构安全;木方、钢筋一次性报废,既不环保也不经济。该项目总工樊陈科在技术研讨会上说:“每安装一根管子要折腾30分钟,还总返工。咱们搞‘五小’创新,自己设计一个能固定管子的卡具。”

说干就干。樊陈科牵头成立攻关小组,测量员、机电工、钢筋班老师傅都参与进来。白天,他们跟班记录问题;晚上,画草图、做模型。起初设计的“固定架子”因管径和衬砌厚度多样而失败。小组成员测量了十几种管径,分析了大量现场偏差数据,在CAD上反复修改十几版,最终确定了“标准化、工具化、可调式”的设计思路。

新型卡具采用可调节型钢支架,配合精准对中装置和快速锁紧机构。它能适应不同直径的过轨管,并稳稳固定在结构钢筋上,无需焊接。现场演示时,操作人员表示:“你看,一卡一拧,管子就固定住了。”整个安装过程不到10分钟。首次浇筑试验时,所有人都屏息以待。拆模后实测:中心线最大偏差5毫米,标高偏差3毫米,管子端正地嵌入混凝土。“成功了!”现场响起一片掌声。

推广应用后,管线中心线偏差从±20毫米以上降至±5毫米以内,标高偏差控制在±3毫米以内,定位合格率从78%跃升至98%以上。单根安装时间由30分钟缩短至10分钟,工效提升约70%。卡具采用高强度钢材,可周转使用60次以上,单次摊销成本比传统方式降低约40%。

从“凭感觉”到“分毫不差”,从78%到98%的跨越,是一群普通建设者扎根一线、敢想敢试的生动写照。没有昂贵的设备,没有高深的理论,有的只是对问题的较真和对质量的执着。这款小巧实用的定位卡具,正随着西渝高铁的建设,在更多隧道工程中推广应用。

(受访者供图)

责任编辑:王倩
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